關于RH脫硫劑的成本及工藝說明
真空RH脫硫劑由我廠開發并制定標準沿用至今,由于生產工藝及方法所限制,所生產真空脫硫劑存在天然攪拌不均勻,同時造成化驗不能反映產品的狀況,為解決這一問題,同時在武鋼等單位的要求下,我單位通過研發,改變生產工藝及配方,在原有基礎上研制出新型RH脫硫劑,在原有技術標準上增加了考核標準,以便更好反映產品的質量及結構。現標準如下:
CaO≥55%,CaF2≥20%,S≤0.03%,AL2O3≤2%,C≤0.15%,H2O≤0.5,CaO+ CaF2≥80%, 粒度:2—15mm≥85%,0--2mm不超過10%,≥15mm不超過12%,
關于標準幾點說明:
1、CaO不設定上限,因為在化渣(即CaF2)允許的情況下。越高越好,根據實踐檢驗CaO低于55%,脫硫效率低影響明顯,
2、CaF2主要起化渣作用,因此保證最低限度的20%含量即可。具體根據鋼廠工藝及品種鋼成份適當調整
3、根據實踐CaO+ CaF2≥80%完全滿足脫硫效果。
RH低碳脫硫劑的生產工藝,我單位目前生產的RH低碳脫硫劑為第二代產品,該產品比第一代有以下優勢:
1、該產品成分均勻,不會產生偏析的情況。
2、該產品的粒度更加均勻,受控,脫硫穩定性更好,該第二代產品生產主要工藝流程如下:
A) 石灰石原料采用湖北地區特質的礦石,人工選取。
B) 石灰石原礦破碎成3—12mm的粒度后轉窯燒制。
C) 由于要保證TC≤0.15%,S≤0.03%。回轉窯不能采用傳統耐火材料的轉窯,而是我單位采用專用特殊材料耐高溫的隔焰窯,熱源不與原料接觸進行燒制,穩定溫度控制1150度,以一定勻速控制原料的透氣性及活性度,同時加入一定的物化材料進行鈍化,因此成本極高,是關鍵工序。
D) 隔焰窯燒制合格后,加入合格螢石進行配制、壓球、造粒。
E) 造粒合格后裝袋,然后檢驗,檢驗合格產品入庫。

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